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新疆大型风机

发布日期:2021-06-28 00:00 来源:http://www.xyafj.com 点击:

新疆大型风机

发电有限公司2×300MW扩建工程6号机组引风机是成都电力机械厂制作的型号为AN28e6静叶可调式轴流风机,风量为268.74m3/s,风压为4711Pa;电机是电机股份有限公司供应的型号为YKK710-8电机,电机转速为744r/min,功率为1 800kW,电压为6 000V.电机两头为滑动轴承结构,瓦宽为220mm,甩油环外径为363mm,厚度为11.5mm,宽度为30mm,质量为3060g;轴颈外径为200mm,椭圆度误差为0.2mm.油室两侧各有一个油位计,轴承座与下轴瓦之间有一个电加热器,下轴瓦下面有一个测温元件。电机轴承的冷却方法为天然冷却。

  第一次试转时,甲侧引风机电机推力端轴瓦温度升高,定值保护停机;乙侧引风机电机胀大端轴瓦温度升至报警值,为了防止设备严峻损坏,手动停机。检查发现甲侧引风机电机推力端轴瓦有烧瓦现象,乙侧引风机电机胀大端轴瓦部分有磨痕。现场消缺,重新安装后,电机试工作4

  h无反常现象。锅炉空气动力场试验时,2台引风机电机的轴瓦温度稳定在61.9℃(甲)、59.5℃(乙)后略微下降,翻滚正常。

     电除尘气流分布试验进程中除电机轴瓦温度稍高外,其他正常。但是在气流分布试验快结束后,16∶00,62号引风机电机侧轴瓦温 度快速攀升至62.4℃时;16∶30,61号引风机风机侧轴瓦温度快速攀升至61.2℃,都有进一步上升的趋势。为了保护设备,手动停机。2台电机气流分布试验时引风机轴瓦温增值见表1.

   气流分布试验时引风机轴瓦温增值

  时间 61号电机轴承温度/℃ 时间 62号电机轴承温度/℃

  电机侧 风机侧 电机侧 风机侧

  12:00 19.0 18.1 12:00 19.9 16.7

  13:00 40.1 38.5 13:00 41.4 35.7

  14:00 48.7 49.1 14:00 53.9 47.2

  15:00 50.7 51.9 15:00 56.9 50.3

  16:00 53.1 55.8 16:00 59.2 52.9

  16:30 54.8 57.9 16:01 62.4 53.5

  16:31 55.2 61.2

  4月2日~4月5日对电机轴瓦崩溃检查,发现2台电机端外侧和风机端外侧轴瓦均有磨瓦现象,但内侧没有磨瓦现象。一同发现油挡邻近轴颈处油润滑显着缺乏。对瓦面作刮瓦处理试转,当温度抵达56~60℃后,瓦温快速攀升。前后试工作达11次,每次情况都差不多。解瓦检查发现,瓦面痕迹共同。加大冷却油量后,不再烧瓦,但温度仍然升至62℃,并且跟着气温的动摇而动摇。整个进程中,2台风机轴系振荡很好,最大振荡均为1丝左右。

  2 原因剖析

  翻开轴瓦对轴承进行了仔细检查,如压力角、空地、椭圆度等,甲、乙侧引风机电机轴承检查数据见表2.一切数据都符合标准和厂家技术要求,可以排除安装不当的原因。

  表2 甲、乙侧引风机电机轴承检查数据

  检查项目 甲侧引风机电机 乙侧引风机电机

  推力端 胀大端 推力端 胀大端

  电机轴与轴瓦之间侧空地/mm 0.15 0.15 0.15 0.15

  电机轴与轴瓦之间顶空地 /mm 0.33 0.32 0.32 0.33

  电机轴瓦触摸角 75° 75° 75° 75°

  电机轴瓦触摸面/点·cm-2 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1

  轴肩与轴瓦之间空地/ mm 7.4 7.6 7.5 7.4

  由于2台引风机轴系轴向、水平、笔直方向振荡都很小,所以排除了轴系不对中、磁力线中心、电机基础等问题。瓦面没有被电击的痕迹,所以也排除了轴承座绝缘不够和转子磁通量轴向分布不平等原因。2台风机为同一批产品,且烧瓦发生的进程和症状十分相似,所以开始确定缺点原因是共同的。

  由这2台引风机电机轴瓦温升高直至烧瓦整个进程,经过对原始记录的数据资料进行剖析,开始判断缺点是由于甩油环翻滚带上来的油量太少,鄙人瓦压力角内无法构成和坚持必定厚度的油膜,导致轴颈与轴瓦触摸抵触。瓦温、油温升高后,润滑油的黏度下降,加重了油膜的损坏,直至轴瓦与轴颈抵触,温度急剧升高。当温度抵达某一临界数值时,油膜承压才能低于轴颈压力,由此将引起恶性循环,导致轴瓦温度快速攀升。

  加大润滑冷却油量后,润滑油位高于轴瓦下瓦面,这虽然缓解了油膜的损坏,在必定程度上防止了轴与轴瓦的直触摸摸,但是此刻的平衡温度抵达62℃,是一种高位平衡,轴承工作风险太大。

  3 改进方法

  (1)替换润滑油。用46号机械油替代46号透平油,目的是为了进步润滑油的黏度,使得在甩油环翻滚时可以带上更多的油。但高温时,机械油黏度的下降程度比透平油大。但是试验证明,效果并不显着。

  (2)对轴瓦进口油囊作加深处理。在出油侧增加出油油囊,在瓦面开网状油槽,目的是为了加大轴润滑冷却油的循环速度。上述方法没有起到决定性效果。

  (3)对甩油环进行改进。在粗糙甩油面内侧开浅斜槽,在甩油环旁边面加开几条浅油槽。该方法一同带来了正、负两方面的效应。正面效果是有利于甩油环在翻滚进程中储油,使得带油量增加。负面效果是油槽加深,出油量相对于带油量的比重下降。

  (4)加大润滑油量。将油位实际高度抵达下瓦面以下(图纸要求下瓦的2/3高度),这样虽然缓解了油膜损坏,但油位太高,致使部分换热效果变差,平衡时温度太高,风险加大。

  (5)在油室内加设盘管式水冷却设备。该方法相对比较简易便利。但是由于油室结构特别,且增加冷却设备将相对减少油室中的油量,如果发生冷却水功率下降或许上层油温升高现象(冷却只能针对底层油),温度就不能很好控制。

  现场实施效果标明,实施上述多种方法后的效果并不显着,以上方法不可以从根本上处理轴瓦温度过高的问题。

  在这种情况下,只要改动润滑冷却方法,才华抵达轴瓦降温的目的。在对问题进行剖析的基础上,决定选用电机轴承外循环冷却设备。改进前、后轴瓦结构图,别离见图1、图2.电机用外循环润滑系统见图3.虽然增加了投资,但有效地增加了散热量和润滑流量。在挑选油循环的途径上,选用进油(冷油)喷淋,油室高位油溢流回油的方案。在电机轴承外部加装一套循环润滑油系统,供2台电机4个轴瓦用。甩油环仍然保存,在每个轴承上瓦靠进油侧装1根Dg15的进油管,安装1个Dg15的阀门,以便调节进油量的巨细,0.2MPa压力对轴颈直接喷淋。每个轴瓦约有4L/min的润滑油流经瓦面,满足的油量构成必定的油膜,确保抵触面处于液体抵触情况,并及时带走轴承发生的热量。用轴承座的预留接口做回油接口(管径为Dg50),使油室仍然坚持原有的油位高度。当外循环设备发生缺点或断电,导致短时间意外事端发生时,甩油环仍然可以向轴瓦供油。值班人员发现瓦温上升快,温度高级反常情况后,可以及时处理,采用方法以防止烧瓦事端的发生。

  为承认电机轴承外循环冷却设备的可靠性,设备装好后,将6号锅炉的一次风机、送风、密封风机和引风机全部启动,按照设备的额外工况进行满负荷工作,工作48h,整个进程中最高温度一直坚持在37℃左右,说明上述方案起到了很好效果。


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